我公司可以做:磨煤機配件,磨煤機備件,高鉻輥套,高鉻襯板,立磨輥套,立磨襯板,雙金屬耐磨管,雙金屬耐磨彎頭,高鉻合金鑄件,高鉻鑄鐵件,高鉻合金耐磨件,抗磨白口鑄鐵等。
常年做的材質有:BTMCr20 BTMCr15、KMTBCr26 BTMCr9Ni5 BTMCr20Mo
KmTBCr20Mo KmTBCr12 KmTBCr9Ni5 BTMCr2 BTMCr8 BTMCr12
KmTBCr15Mo KmTBCr26 BTMCr26 BTMCr12-DT
可做產品有:焦化廠焦爐配件 供焦供礦漏斗襯板
卸料車用襯板 供焦供礦溜管襯板
泵殼 葉片 葉輪 渣漿泵
礦山機械配件 泥漿泵
磨煤機配件 拋丸機葉片
泥漿泵零件 鑄砂管 冷硬軋輥
11月19日,2020年煤鋼焦中長期合同洽談銜接會在廣西南寧召開。會上,8家煉焦煤企業發出倡議,做中長期合同制度的堅定執行者和深化供給側結構性的踐行者,合力打造煤鋼焦產業鏈合作升級版,同時保護性開采利用稀缺煉焦煤資源,加快推進煉焦煤生產和。焦煤品牌集群示范作用凸顯,煤炭上下游產業鏈意識逐漸形成。在12月4日舉辦的2020年度煤炭交易會上,煤炭業委、會長梁嘉琨表示,當前煤炭行業高發展的瓶頸問題依然突出,煤炭應急供應保障難度加大,煤炭經濟運行存在下行壓力,機制與供給側結構性協同效應有待,煤炭企業費負擔重的問題突出,老礦區煤炭企業轉型發展面臨諸多困難。PSA-CO序采用了北大先鋒的分離CO吸附劑,在未使用置換步驟的前提下,不但CO產品的高純度要求,同時節省了投資和運行費用,流程相對簡化,操作簡單易控。裝置實際運行結果分析該高爐煤氣提純CO裝置從2013年6月8日開車成功后一直運行,而且在高爐生產波動較大時也能各種況下的使用要求。實際運行72小時測得平均產品氣規格(氣相譜外標法)如下。實際運行中,高爐煤氣中的COS濃度經常發生變化,在50ppm~120ppm之間波動,預處理序可通過溫度的適當能脫除COS。高爐煤氣中CO含量的設計值為24%,但實際運行中只有18%~22%,在這種濃度范圍內,CO產品氣中的CO含量還能達到設計要求。當原料氣中CO濃度20%時,產品氣中CO濃度72%。平均高爐煤氣消耗量60000Nm3/h,CO產品氣量18000Nm3/h,收率在93%左右,產品純度可根據需要在60%~70%范圍內調節,衡鋼下游段的熱值需求,節能效果顯著。按照產品氣與天然氣的熱值計算,CO產品氣每小時可代替天然氣4537m3,年代替量達到3974×104m3,相當于衡鋼原來約1/3的天然氣用量,很大程度上緩解了衡鋼用氣緊張的局面。
合金鑄鋼件在制造的中需要進行熱處理,而熱處理的目前就有九種,每種處理的不同,所起到的效果自然也不同。所以呢,小編就著重給大家講講幾種中的退火與正火,快一起來了解一下吧。
退火:是將鑄鋼件加熱到Ac3以上20~30℃,使其保持一定時間的溫度,從而冷卻的熱處理工藝。
正火:將鑄鋼件目口熱到Ac3溫度以上30~50℃保溫,使之完全奧氏體化,然后在靜止空氣中冷卻的熱處理工藝。
退火與正火都是對合金鑄鋼件進行整體穿透加熱的常用,其目的都是為了:
1、硬度以便進行切削加工。
2、殘余應力,防止鋼件的變形、開裂。
3、細化晶粒,組織以鋼的力學性能。
4、為結尾的熱處理工作做好組織。
總的來說,無論是使用哪種熱處理,都是為了合金鑄鋼件的性能,從而加工制造出具有更能、指標的產品。不過小編也提醒一下各位,雖然熱處理的目的是好的,但如果選錯只會造成反效果,因此在進行熱處理前,一定要先選式。